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熱門關(guān)鍵詞: 離心式壓縮機(jī) 無油渦旋空壓機(jī) 兩級壓縮空壓機(jī) 無油螺桿鼓風(fēng)機(jī)
變頻空壓機(jī)=節(jié)能,這是空壓機(jī)行業(yè)的一個共識。
但是,這個共識卻被山東某機(jī)械廠打破了。該公司為了提高生產(chǎn)效率,從2014年開始導(dǎo)入自動化設(shè)備,引進(jìn)自動化流水線、自動檢測機(jī)等。
隨著自動化設(shè)備增多,對生產(chǎn)壓縮空氣的輔助設(shè)備要求也變高了。為了全力保障氣體品質(zhì),將原來的7臺工頻螺桿空壓機(jī),全部換成變頻空壓機(jī)。
但是,有一個問題還是不斷困擾著該企業(yè)設(shè)備組長毛工,那就是到了晚上,生產(chǎn)車間那邊經(jīng)常反饋說氣壓較大,導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行速度過快。
經(jīng)檢查,原來是晚班的時候,空壓站并沒有管理員值守,一般是憑經(jīng)驗(yàn)開1到2臺設(shè)備,按照50m3定量供氣。
但生產(chǎn)線上的實(shí)際用氣量隨著訂單量的變化而波動,所以出現(xiàn)壓力不是高了,就是低了的現(xiàn)象。
氣壓高了會導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備用氣的元器件運(yùn)行速度加快,會導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行的節(jié)拍混亂,生產(chǎn)動作變形,產(chǎn)品的不良率增加。
而這些問題,引起了毛工的深思,他意識到,7臺變頻空壓機(jī)集中供氣的模式,依賴人工的操作方式和憑經(jīng)驗(yàn)的管理方式,并不能完全滿足生產(chǎn)用氣需求。
那么,為什么空壓站全部用的變頻空壓機(jī),仍不能滿足生產(chǎn)用氣?為什么壓力波動范圍還是很大?如果不是空壓機(jī)的問題,那問題又出在哪里?
原來,空壓機(jī)的變頻器只能控制設(shè)備的產(chǎn)氣端,排氣口氣壓高了,就降低空壓機(jī)頻率,減少產(chǎn)氣量,反之亦然。
這其中就涉及到2個信息差:
一是壓縮氣體從產(chǎn)氣端到達(dá)用氣終端,會經(jīng)過后處理設(shè)備和輸氣管道等,過程中壓力損耗多少是未知的;
二是用氣終端的用氣量是實(shí)時動態(tài)變化的,到底下一分鐘用氣需求是多少,產(chǎn)氣端也是不知道的。
而解決這2個信息差的關(guān)鍵,并不在于產(chǎn)氣端,而在于用氣終端。
因此不管是工頻空壓機(jī)、變頻空壓機(jī),還是離心機(jī),更換產(chǎn)氣端設(shè)備并不能解決這個問題。
空壓站云智控上線后
空壓站云智控把重點(diǎn)放在用氣終端,不是放在產(chǎn)氣端。通過在用氣終端安裝傳感器,監(jiān)測用氣終端氣壓變化,然后控制空壓機(jī)。相當(dāng)于打通了產(chǎn)氣端到用氣終端之間的通道,解決了信息差問題。
事實(shí)也證明了這一論斷,該企業(yè)安裝云智控系統(tǒng)后,空壓站的氣壓波動范圍從原來的5-6.5bar降到現(xiàn)在的5.2-5.7bar ,波動幅度控制在0.5bar,早晚班實(shí)現(xiàn)了24小時穩(wěn)壓供氣。
并且,由于氣壓穩(wěn)定、氣體品質(zhì)提高,全套設(shè)備的故障率下降,保養(yǎng)維修成本也降低了。
在云智控系統(tǒng)里可以直觀地看到節(jié)能數(shù)據(jù),一個月下來,有 7%的節(jié)能率,節(jié)省了1.8萬元電費(fèi)。